蒸汽系統節能優化案例
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宜興靈谷化工公司換熱工段,分汽包分為三段:高壓汽包段壓力為2.8MPa,經過換熱器換熱后到中壓汽包段壓力為0.8MPa,繼續經過換熱器換熱后到中壓汽包段壓力為0.5MPa,最終換熱產生高溫冷凝水(150℃)流入冷凝液槽降溫至60-70℃。高溫冷凝水含有大量熱焓值沒有被利用造成能源和資源的浪費。蘇州晟德億節能環保科技有限公司相關專家團隊對現場進行了調研,提出了蒸汽節能優化解決方案。
蒸汽節能解決思路:
高壓汽包、中壓汽包、低壓汽包等設備經過換熱后在換熱器排水口做冷凝水疏水系統做到“疏水阻汽”提高設備換熱效率;
蒸汽節能技術方案:
應用晟德億蒸汽節能專利,對靈谷化工蒸汽做減溫減壓精準用能,冷凝水進行疏水和回收利用。才外,改造部分蒸汽管網,用汽設備做疏水系統,集中回收冷凝水特制蒸發閃蒸系統閃蒸,引用熱網中的2.5MPa(絕壓)蒸汽熱源引射器提溫升壓,并排除空氣和不凝氣體。把低品位的閃蒸汽有效提升至0.5MPa的高品位蒸汽供前處理機使用。
蒸汽節能改造系統項目的設備配置
系統采用(晟德億多項專利技術)特制蒸發閃蒸系統、熱泵混合引射升壓提溫系統、自動控制系統,引射閃蒸汽至0.5MPa的飽和蒸汽供給換熱器利用。
a.蒸發閃蒸系統
b.閃蒸自動控制系統
c.熱泵混合引射升壓提溫系統
d.冷凝水疏水系統
蒸汽節能改造系統節能收益
高壓汽包系統閃蒸率25.76%蘇州晟德億節能環保科技有限公司與德國萊茵TUV可持續發展戰略合作正式簽約